RC-, TC-, MC-malleille
Vika |
Vian syy |
Kuvaus |
E501 |
Johdinsignaalin lukema on suurempi, kun johdinsignaali on pois päältä, entä kuin johdinsignaalin ollessa päällä. |
|
E502 |
Johdinlukema osoittaa, että kalibrointi epäonnistui, koska joko amplitudilukeman -pois päältä signaali tai -päällä signaali ylittävät toleranssin. |
|
E503 |
Johdon lukema osoittaa, että kalibrointi epäonnistui, koska havaitsemme, että robotti ei ole nurmikon sisällä kalibroinnin aikana, kun signaali on päällä. |
|
E504 |
Johdon lukema osoittaa, että kalibrointi epäonnistui, koska havaitsemme, että sisään / ulos lukemat ovat virheellisiä. |
|
E505 |
Etupyörän pudotuslaskennan nosto lukema on yhtä suuri tai pienempi kuin etupyörän pudotuslaskennan joutokäynnin lukema. |
|
E506 |
Ero etupyörän pudotuslaskennan nosto ja etupyörän pudotuslaskennan joutokäyntinäytön välillä on liian pieni. |
|
E507 |
Etupyörän etäisyyslukema ei ole toleranssin rajoissa. |
|
E509 |
Virheellinen akkujännitteen kalibrointi. |
Akun lämpötilalukema osoittaa, että toimitetut kennojen jännitteet kalibrointiasetuksessa eivät ole kelvollisia. |
E510 |
Virheellinen akkujännitteen kalibrointi. |
Akkukennojen jännitelukemat ylittävät toleranssin. |
E511 |
Akkukennojen liitin on irrotettu. |
|
E512 |
Leikkuu konfiguraatio virheellinen. |
|
E513 |
Leikkurin termistori irti. |
|
E515 |
Leikkuumoottori on kytketty irti. |
Moottorin irtikytkentä havaitaan, kun leikkuumoottorin pulssinleveysmodulaatio(pwm) on maksimi ja leikkuumoottorin matkamittari osoittaa, että moottori ei liiku. Pysäytämme, kun tämä tila on havaittu yli 15 sekunttia. |
E516 |
Käyttömoottorin kokoonpanotunnistetta ei ole asetettu. |
|
E517 |
Käyttömoottori on kytketty irti. |
Moottorin irtikytkentä havaitaan, kun käyttömoottorin pulssinleveysmodulaatio(pwm) on maksimi ja käyttömoottorin matkamittari osoittaa, että moottori ei liiku. Pysäytämme, kun tämä tila on havaittu yli 15 sekunttia. |
E518 |
Kallistuskalibrointi epäonnistui. |
|
E519 |
Kallistuskalibrointi epäonnistui, koska kiihtyvyysanturin lukemat eivät ole toleranssin rajoissa. |
|
E520 |
Järjestelmän konfiguraatio on virheellinen. |
|
E521 |
STOP-painike on irrotettu käyttöliittymän paneeliliittimestä. |
|
E522 |
Käyttömoottorin konfiguraatio on virheellinen. |
Yksi seuraavista: 1) Vasemman tai oikean käyttömoottorin konfiguraatiota ei tunnisteta. 2) Vasemman ja oikean käyttömoottorin kokoonpanot(konfiguraatiot) ovat erilaisia. |
E523 |
Turvallisuus käynnistystesti epäonnistui. |
|
RS, TS, MS mallit
Failure |
Failure Reason |
Description |
201 |
Johdinsignaalin lukema on suurempi, kun johdinsignaali on pois päältä, entä kuin johdinsignaalin ollessa päällä. |
|
202 |
Johdinlukema osoittaa, että kalibrointi epäonnistui, koska joko amplitudilukeman -pois päältä signaali tai -päällä signaali ylittävät toleranssin. |
|
203 |
Johdon lukema osoittaa, että kalibrointi epäonnistui, koska havaitsemme, että robotti ei ole nurmikon sisällä kalibroinnin aikana, kun signaali on päällä. |
|
204 |
Johdon lukema osoittaa, että kalibrointi epäonnistui, koska havaitsemme, että sisään / ulos lukemat ovat virheellisiä. |
|
205 |
Etupyörän pudotuslaskennan nosto lukema on yhtä suuri tai pienempi kuin etupyörän pudotuslaskennan joutokäynnin lukema. |
|
206 |
Ero etupyörän pudotuslaskennan nosto ja etupyörän pudotuslaskennan joutokäyntinäytön välillä on liian pieni. |
|
207 |
Puskurin kalibrointitulokset eivät ole kohtuullisia. |
|
208 |
Puskurin lukuetäisyys on liian pieni. |
|
209 |
Virheellinen akkujännitteen kalibrointi. |
Akun lämpötilalukema osoittaa, että toimitetut kennojen jännitteet kalibrointiasetuksessa eivät ole kelvollisia. |
210 |
Virheellinen akkujännitteen kalibrointi. |
Akkukennojen jännitelukemat ylittävät toleranssin. |
211 |
Akkukennojen liitin on irrotettu. |
|
212 |
Leikkuu konfiguraatio virheellinen. |
|
213 |
Leikkurin vasen termistori irti. |
|
214 |
Leikkurin oikea termistori irti. |
|
215 |
Vasen leikkuumoottori on kytketty irti |
Moottorin irtikytkentä havaitaan, kun leikkuumoottorin pulssinleveysmodulaatio(pwm) on maksimi ja leikkuumoottorin matkamittari osoittaa, että moottori ei liiku. Pysäytämme, kun tämä tila on havaittu yli 15 sekunttia. |
216 |
Käyttömoottorin kokoonpanotunnistetta ei ole asetettu. |
|
217 |
Vasen käyttömoottori on kytketty irti. |
Moottorin irtikytkentä havaitaan, kun leikkuumoottorin pulssinleveysmodulaatio(pwm) on maksimi ja leikkuumoottorin matkamittari osoittaa, että moottori ei liiku. Pysäytämme, kun tämä tila on havaittu yli 15 sekunttia. |
218 |
Kallistuskalibrointi epäonnistui. |
|
219 |
Kallistuskalibrointi epäonnistui, koska kiihtyvyysanturin lukemat eivät ole toleranssin rajoissa. |
|
220 |
Järjestelmän konfiguraatio on virheellinen |
|
221 |
Etupyörän etäisyyslukema ei ole toleranssin rajoissa. |
|
222 |
Oikean puoleinen käyttömoottori on kytketty irti. |
|
223 |
Oikean puoleinen leikkuumoottori on kytketty irti. |
|
224 |
Turvallisuus Käynnistystesti epäonnistui. |
|
225 |
Kiihtyvyysanturin konfigurointi epäonnistui. |
|
226 |
Johtimen lukema osoittaa, että kalibrointi epäonnistui, koska ero johtimen maximisignaalin kynnyksen ja johtimen amplitudin asetuspisteen välillä on liian suuri. |
|
227 |
Johdinlukema osoittaa, että kalibrointi epäonnistui, koska johtimen ei päällä signaalinvahvuus on liian pieni. |
|
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.